鲁西集团下属企业技术创新成效显著
来源:大众网 作者:孟莉 2015-06-08 17:40:00
随着鲁西集团的快速发展,集团内各企业、各装置也纷纷利用现有人、财、物资源,加强技术创新和设备改造力度,以发挥装置效益的最大化。进入2015年以来,第五化肥厂组织技术骨干,仅上半年就完成了五项技术创新攻关项目,投运效果良好。
随着鲁西集团的快速发展,集团内各企业、各装置也纷纷利用现有人、财、物资源,加强技术创新和设备改造力度,以发挥装置效益的最大化。进入2015年以来,第五化肥厂组织技术骨干,仅上半年就完成了五项技术创新攻关项目,投运效果良好。
在复合肥三系安装了袋式除尘器,直接给干线岗位提供负压,把造粒机与干线系统相连的负压管道彻底断开。通过一个月的运行,造粒机负压明显增大,对颗粒中的粉尘全部回收,彻底杜绝了干线扬尘的产生,干线系统结疤明显改善,而且由于干线系统负压的提高,成品料温下降6度左右,回收的粉尘全部回到造粒机做母料,给造粒操作创造了有利条件。
塑料颗粒生产中熔融机产量提不上去,熔融机阻力大,融化速度慢,喂料机下料少,破碎后的编织袋片状大,上料困难,单套系统生产能力不能满足实际生产的需要。企业对系统进行了适当的改造后,熔融机温度分别提高了30度左右,提高了熔融机融化速度,调整了破碎机箅子和动刀之间的间隙,对喂料机进料口进行增大,提高了破碎度和上料量。现在原料充足的情况下,单套系统生产能力达到每天5吨,比改造前提高了2吨。
磷酸同心圆萃取槽和方格萃取槽经萃取反应逸出氟化氢气体,各自单独进行一级洗涤装置洗涤后,再同时进入二级洗涤装置,造成二级洗涤塔洗涤液比重增长过快,洗涤液比重在1.05左右,影响最终尾气洗涤效果。企业增加了一套洗涤装置后,两套萃取槽尾气单独进行二级洗涤,尾气风道内结垢物明显减少,清理周期延长了一周,磷酸尾气烟囱排放气体温度约降低10度,氟吸收效果得到提高,氟硅酸钠月产量约增加10吨。
硫酸钾装置生产因对缓冲槽、浆洗槽温度、洗涤方式和频次不一致,既影响物料的洗涤效果,氯根控制不稳定,又影响离心机的分离效果,离心后的物料硬,刮料效果不好,清理频繁。技术人员经过讨论摸索,控制硫酸钾缓冲槽、硫酸钾浆洗液槽的温度在45-55度,及每进料一次洗涤一次,并加入适量的一次水。实施后效果明显,硫酸钾成品中的氯根得到控制,基本在3%以下;离心后的物料硬度明显降低,提高了产品质量和产量。
硫酸车间电除雾高压直流发生器绝缘瓷瓶在运行中有放电现象,影响电除雾正常运行。企业利用树脂、绝缘胶对高压直流发生器绝缘瓷瓶刷绝缘胶防护,用树脂封闭。实施后效果明显,大大提高了电除雾稳定运行。此装置制作投资约200元,投资少,制作简单,有效提高了电除雾的运行周期。
在集团公司的大力支持和技术骨干的带领下,充分利用现有资源,在原有设备基础上进行小改小革与技术创新,正成为第五化肥厂推动企业安全、环保生产、紧跟集团大发展的中坚力量。
责任编辑:刘彦芬
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